低温煤层气井HPG压裂液破胶剂实验优选:低温高效,低伤害

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本文主要探讨了在煤层气井的高压气体注入(HPG)压裂过程中,低温环境下的破胶剂实验优选问题。研究团队在实验室条件下进行了深入实验,针对四种不同的酸溶液进行了破胶性能评估。实验采用了多种测量设备,如旋转黏度计、马尔文激光粒度仪、离心机以及分光光度计,来测定破胶液的黏度、残渣粒径分布、残渣含量以及滤液中的含糖量。 结果显示,在20℃的低温环境下,HXM+NH4Cl复合酸表现出了较好的破胶效果,随着酸液浓度的增加,破胶速度也随之加快。特别地,使用浓度为0.10%HXM+0.05%NH4Cl的酸液进行破胶,能在2小时内使压裂液的黏度降低到5 mPa·s以下,且破胶液的残渣中值粒径为86微米,残渣含量仅为70毫克/升。这对于保护煤储层的完整性至关重要,因为当煤芯的原始渗透率低于0.87×10-15m2时,这种破胶液对煤芯的伤害率控制在20%以内。然而,随着煤储层原始渗透率的增大,破胶液对岩芯的伤害率相应提高。 相较于常规的氧化破胶剂,这种复合酸破胶剂在低温条件下表现出破胶彻底、残渣含量低、对煤储层伤害较小的优势。这是一项重要的技术创新,对于优化煤层气井的开采过程,特别是在低温环境下的压裂作业,具有实际的工程价值。该研究得到了河南省高校科技创新团队支持计划项目的资助,研究成果发表在《煤炭学报》上,为煤炭行业的高效、环保开发提供了科学依据。通过这项实验,研究人员为HPG压裂液设计了一种适合低温条件下的高效破胶方案,为煤层气开采的安全与效率提升做出了贡献。