变压器制造中的故障试验发现与分析

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本文档深入探讨了在变压器制造过程中遇到的问题,特别关注的是通过实际试验发现的故障实例。变压器的质量控制是至关重要的,特别是在出厂前进行的例行试验,如110kV和35kV变压器的负载试验和油相色谱检测。常规情况下,人们可能会关注于负载损耗超标、换位问题等故障,但作者介绍了一种不同寻常的情况。 具体来说,一台SZ9-20000/110双绕组变压器在例行试验中表现正常,但在后续的色谱检测中,发现了异常,表现为含有大量C2H和C2H4,而其他成分如CH4、C2H6、C2H2和总烃含量较低。这表明故障是由纯火花放电引起的。作者首先怀疑可能是有载调压开关的油室出现了泄漏,导致空载试验时的电弧产物渗入变压器主体。然而,考虑到当时的试验结果,包括工频耐压和感应高压放电在内,三相局部放电量都小于180皮库(pC),故感应高压放电的可能性被排除。 本文不仅提供了故障的具体案例,还强调了通过细致的试验和数据分析来识别问题的重要性。制造商可以通过分享这样的经验,帮助同行们提高故障诊断的效率,减少生产过程中的延误和成本。此外,制造商还可能考虑改进工艺流程,预防此类问题的发生,提升产品质量和可靠性。整个文档围绕变压器制造过程中的技术细节展开,对于从事变压器生产和质量控制的专业人士具有很高的参考价值。