CFB锅炉中心筒优化提升分离效率与锅炉性能
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更新于2024-09-04
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本文主要探讨了在300 MW级循环流化床(CFB)锅炉运行过程中,由于旋风分离器分离效率下降引发的一系列问题,包括细颗粒逃逸、锅炉床压降低、出口烟气温度过低以及锅炉出力不足。针对这些问题,研究者对锅炉的中心筒进行了优化改造,采用计算流体动力学(CFD)方法对其进行了深入的模拟分析。
改造策略主要包括增加中心筒插入深度,以减小颗粒逃逸的可能性;缩小中心筒直径,并将缩口偏心布置,这样可以有效地减少进入排气管的颗粒,从而提升分离效率。经过CFD理论计算,优化后的中心筒使得分离器的压降增加了约370帕(Pa),表明了改造措施对压力管理的有效性。同时,总分离效率提升了0.54%,达到99.45%,显示出明显的分离性能提升,尤其是对于小颗粒的捕集效果显著增强。
现场试验数据进一步证实了这些改进的效益。中心筒改造后,锅炉床温平均下降了20℃,表明燃烧效率得到改善;炉膛上部的差压增加了0.3千帕(kPa),这是分离器效率提升的直接体现。此外,飞灰颗粒的中位径从23微米降至12.6微米,这意味着颗粒尺寸更趋均匀,有利于减少对环境的污染。最为关键的是,锅炉效率得到了明显提高,尿素用量降低幅度达到了50%至70%,这不仅降低了运行成本,也减少了有害气体的排放。
通过这次针对300 MW级CFB锅炉中心筒的优化模拟与实际改造,研究者成功地解决了原有的问题,展示了CFD技术在锅炉设计和优化中的重要作用。这项工作不仅提升了锅炉的整体性能,也为循环流化床燃烧技术的持续改进提供了有价值的参考。该研究结果对于锅炉制造商、运行维护人员以及环保政策制定者来说,具有重要的实践指导意义。
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2021-10-02 上传
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