FANUC LH-500B 问题解决与改进措施
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更新于2024-09-12
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"FANUC LH-500B 问题与处理"
本文主要涉及的是FANUC LH-500B数控系统在实际操作中遇到的一些问题及其解决方案,这些问题主要涵盖了PLC(可编程逻辑控制器)相关问题和参数相关问题。台湾力驰公司对这些问题进行了分析并给出了相应的解答。
**PLC相关问题及解决方法:**
1. 在执行程序时,当M6(换刀)指令后,主轴会按照上一段程序的转速继续转动,使得操作者无法查看工件,需要手动停止主轴。解决方法是更新PLC程序,更新版本为UPDATEPLC18IH9SB7.MEM,此操作后问题已解决。
2. 添加了工作台STOP SENSOR,以增强安全性能。同样通过更新PLC程序UPDATEPLC18IH9SB7.MEM解决了问题。CB106-A05和CB106-A09的工作台STOP SENSOR和STOP SWITCH进行了相应调整。
3. 排屑机内外的启动需同时按下一个按钮,不再需要额外的指令即可启动。通过更新PLC程序UPDATEPLC18IH9SB7.MEM并更改K13#5设置为1实现了这一功能。
4. 在程序执行中设定预备刀时,控制器未显示完成或执行中的按键,导致操作不便。另外,在执行中按下RESET可能会引发报警。通过更新PLC程序UPDATEPLC18IH9SB7.MEM并更改MD3108#2设置为1,监控HD.T(主轴刀具号)和NX.T(备用刀具号),并且执行中不应按下RESET。
**参数相关问题及解决方法:**
1. 钻孔循环(G76)的退刀点设置为X正数,但大多数钻头向上,应改为Y负数的退刀点,以避免修改程序。通过更改MD5101#4#5设置为1,退刀点设为-Y,问题得到解决。
2. 旋转角度应设置为绝对值(G90),以确保手动输入程序时的角度正确。通过更改MD5500#3#4设置为1,仅针对索引轴,不支持NC轴,解决了在G91状态下可能出现的问题。
3. 当按下RESET键后,无法取消G40、G49、G80等指令的效果。通过更改MD3402#6=1,使RESET键按下后G代码恢复到初始状态,问题得到了解决。
4. ATC(自动刀具交换)电机改为ß22PMM时,需要修改相关参数。具体操作为:ß8电机类型设置为MD125=258,ß22电机类型设置为MD125=274,并在初始化MD时,将MD12#1设为0,然后断电再重新上电。
这些解决方案都是针对FANUC LH-500B在台湾力驰公司使用过程中出现的具体问题,通过更新PLC程序和调整系统参数,有效提高了设备的运行效率和安全性。对于使用类似系统的其他用户来说,这些经验可以作为参考,以便在遇到相同问题时迅速找到解决办法。
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