PLC改造龙门刨床:提升控制精度与效率

1 下载量 80 浏览量 更新于2024-09-02 收藏 332KB PDF 举报
"用可编程控制器对龙门刨床的改造" 本文详细介绍了如何使用可编程控制器(PLC)对老式龙门刨床的电气控制系统进行改造,以提高其性能和加工精度。龙门刨床的改造主要涉及到电控部分的重新设计,采用调速范围宽、节能效果显著的变频器,并结合PLC实现精确的开关量逻辑控制和变频电动机的速度控制。 在改造前,龙门刨床的电气系统存在老化问题,导致设备精度下降、调速性能差、故障率高。原有的继电器逻辑控制系统线路复杂,故障排查耗时长。因此,通过PLC进行数控改造成为了一种经济有效的解决方案。 改造方案中,PLC扮演了关键角色,它能够实现更复杂的控制逻辑,提供更准确的控制精度。同时,系统采用了触摸屏作为人机交互界面,实时显示设备运行状态和故障信息,便于操作和故障诊断。 改造后的龙门刨床硬件设计主要包括两个部分:主拖动系统和控制系统。主拖动部分采用了交流变频调速系统,替代了原有的JF-D直流调速系统,以扩大调速范围并提升静差度。变频调速系统不仅性能稳定,而且具有良好的故障监测功能,降低了维护难度。 控制系统部分,PLC与触摸屏的组合使得操作更加直观,可以实现工作台的自动循环往返运动,满足刨削加工的需求。全数字直流调速系统虽然性能优秀,但因其英文显示和较高的技术门槛,未被选用。相反,变频调速系统的易用性和成熟技术使其成为了理想选择。 此外,改造还保留了原有的操作按钮,尊重并适应了操作人员的习惯,降低了培训成本。这种改造提升了龙门刨床的工作效率,延长了设备的使用寿命,同时满足了客户对于产品技术性能指标的需求。 总结来说,通过PLC对龙门刨床进行改造,不仅解决了设备老化的问题,还显著提高了其控制精度和自动化水平,体现了现代工业自动化技术在传统机械设备升级中的重要作用。