高电流密度TiB2/G阴极电解实验:泄流式铝电解槽研究

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"高电流密度TiB2/G阴极泄流式铝电解槽的电解实验 (2008年),彭建平等,东北大学材料与冶金学院" 本文详细探讨了一种特殊的铝电解槽设计——泄流式TiB2/G阴极电解槽,并对其制作工艺和电解运行操作进行了全面阐述。泄流式电解槽的独特之处在于它采用了焦粒焙烧和干法启动技术,这有助于提高电解效率和槽体稳定性。在电解实验中,电解槽在1.54A/cm²的高阳极电流密度下连续运行140小时,平均电流效率达到了86.5%,这一数值体现了电解过程中的能量转化效率。 实验过程中,TiB2/G涂层展现出优异的耐腐蚀性能,其腐蚀脱落速度仅为0.4g/(h·m²),有效保护了阴极基体,延长了电解槽的使用寿命。通过瞬时断电技术并使用铝参比电极,研究人员测量了电解槽的阳极过电压和阴极过电压。这些过电压与电流密度之间符合塔菲尔方程的关系,这意味着过电压随电流密度的变化有特定的规律。 结果显示,泄流式电解槽的阳极过电压与传统工业电解槽相当,但阴极过电压大约高0.4V。这一差异可能源于泄流式电解槽内铝液的静态特性,缺乏工业电解槽中的铝液波动。在泄流式电解槽中,阴极表面附近的电解质分子比例显著高于工业电解槽,这可能是导致阴极过电压增高的主要原因。 关键词涵盖了铝电解技术的核心元素:电解槽的设计(泄流式)、使用的特殊阴极材料(石墨化阴极和TiB2涂层),以及电解过程中重要的电压参数(过电压)。研究的成果对提升铝电解效率、优化电解槽设计以及理解电解过程中的电化学反应具有重要意义,为铝冶炼行业的技术进步提供了理论支持和实践参考。 中图分类号的TF821和TF801.3分别代表了有色金属冶炼和电解工艺的相关领域,文献标识码A则表示该文是一篇学术研究论文。这篇2008年的研究成果不仅展示了当时电解技术的前沿进展,也为后续的科研工作提供了扎实的基础。