阿拉善选煤厂介耗降低技术改造实践

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"阿拉善选煤厂通过一系列技术改造措施成功降低了介耗,优化了生产流程,提高了磁选效率和经济效益。" 本文详细探讨了阿拉善选煤厂在实际运营中遇到的一系列问题,包括磁铁矿粉质量不达标、原煤中矸石含量过大、脱介设备超负荷运行、脱介筛设计不合理、煤泥中黏土矿物含量过高以及加药方式不合理等。针对这些问题,工厂采取了一系列针对性的解决策略。 首先,为了确保磁铁矿粉的质量,工厂采用了指标化验、定期检查和生产抽查等手段进行严格控制。通过这些方法,可以及时发现并纠正磁铁矿粉的问题,保证选煤过程的高效运行。 其次,针对脱介设备的超负荷运行,工厂采取了定制合适的底流排料口,并定期调整中心管插入深度的措施,同时安装了防堵塞自动报警装置,以预防和解决设备过载问题,保障设备稳定运行。 在脱介筛方面,工厂在中煤脱介弧形筛前增设了固定筛,通过调整磁选工况参数和磁选机磁偏角,提升了脱介效率。此外,通过增大喷水压力、增加喷水管和筛面挡板以及调整筛网孔径和筛板,改善了脱介筛的性能,有效减少了介耗。 对于煤泥中的黏土矿物含量问题,工厂通过设置分流装置控制悬浮液中的煤泥含量,将其保持在40%左右,这一举措有助于保持悬浮液的稳定性,提高选煤效果。 在加药方式上,工厂改进了凝聚剂及絮凝剂的加药点和加药制度,确保药剂与煤泥的充分反应,进一步优化了煤泥水处理。 经过上述改造,选煤厂的磁选机磁选效率提升至99.9%,介耗从5.04 kg/t显著降低到2.00 kg/t,减少了3.04 kg/t。洗水质量浓度也从15 g/L下降到5 g/L以下,精煤产品的质量得到有效控制,保持在9.5%~11.5%的有效可调范围。这些改进不仅每年能节省280万元的生产成本,还能创造1500万元的经济效益,显示出良好的技术改造成果。 阿拉善选煤厂的成功案例展示了在选煤行业中,通过对存在问题的深入分析和精准施策,可以显著提高生产效率,降低能耗,实现经济与环境效益的双重提升。这为其他同类企业提供了有益的参考和借鉴。