200MW机组锅炉燃烧器改造:双置式浓淡分离技术的应用

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"本文主要介绍了在2013年对某电厂200MW机组670t/h锅炉燃烧器采用双置式浓淡分离技术进行改造的实践,旨在解决燃烧器磨损、烧损问题,实现低负荷稳定燃烧和节省燃油。改造包括更换燃烧器本体、调整二次风及三次风喷口、优化调节风系统和改进供油系统。改造后,燃烧器性能得到提升,经济效益显著。" 正文: 针对某电厂200MW机组670t/h锅炉燃烧器存在的百叶窗和扭曲板严重磨损、部分燃烧器烧损的问题,技术人员在2013年采取了双置式浓淡分离技术进行改造。改造的首要目标是确保低负荷时的稳定燃烧,并减少点火及助燃用油,从而提高机组的安全经济运行能力。 燃烧器改造的核心在于采用双置式浓淡分离燃烧器设计。原有燃烧器由百叶窗和扭曲板组成,改造后的新燃烧器采用了更先进的双置式结构。这种结构可以更有效地分离燃料,实现浓淡混合,有助于改善燃烧效率和稳定性。燃烧器的高度有所调整,但整体布置方式保持不变,依然为四角布置,分为A、B、C、D四层。 在改造过程中,对燃烧器的二次风和三次风喷口进行了全面更换和调整。二次风喷口全部更新,下三次风喷口的倾角从15°改为5°,以优化气流分布。此外,针对#1、#3角切圆良好,而#2、#4角存在对冲线偏离的问题,进行了微调。同时,调节风系统得到改进,A、B、C、D层的煤粉燃烧器利用二次风作为调节风,A层增加了新的调节风管道和手动风门。 供油系统也得到了改造,小油枪的油源改自同角B、C层大油枪管路,通过过滤器和软管连接,确保油质清洁,同时保留了原有的蒸汽吹扫系统,以维持油路的畅通无阻。 改造后的运行结果显示,双置式浓淡分离燃烧器的实施显著提升了燃烧效率,实现了低负荷下的稳定燃烧,节约了燃油消耗,对机组的经济性和安全性产生了积极影响。这一改造方案对于同类锅炉的燃烧器改造提供了有益的经验参考。