600MW火电厂输煤系统中PLC与DCS的集成应用

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"本文详细阐述了PLC在输煤程控系统中的应用,涉及系统工作原理、软硬件配置、网络架构及关键设备如电动三通挡板的使用,旨在提升输煤系统的自动化控制水平。" 在电力行业中,输煤系统扮演着至关重要的角色,尤其对于大型火力发电厂来说,其稳定运行直接影响到整个电厂的供电效率。本文以山西某600MW发电厂为例,探讨了PLC(可编程逻辑控制器)在输煤程控系统中的应用,以提高系统的自动化程度和灵活性。 该输煤系统采用ROCKWELL公司的Contrologix5000系列PLC,配合iFix3.5上位软件,通过以太网与HONEYWELL公司的DCS(分布式控制系统)实现数据交互,实现了在不同控制平台上对系统的操作。系统设计了两条上煤通路,既可单路运行,也可双路并行,确保煤炭供应的高效和可靠。 系统主要设备包括21条皮带机、2台斗轮堆取料机、2台滚轴筛、2台环式碎煤机等共114台,所有输入输出信号都通过继电器隔离,增强了系统的抗干扰能力和PLC模块的安全性。其中,电动三通挡板的创新应用是系统的一大亮点,共有16台,它们能根据需求灵活调整煤炭的输送方向,增加了系统的灵活性和效率。 此外,系统还配备了一系列辅助设备,如清水泵、振动器、刮水器、除尘器、叶轮给煤机等,以确保煤炭处理过程的清洁和顺畅。同时,设有入炉煤取样器和电磁除铁器,用于监控煤质和清除可能影响设备运行的金属杂质。 通过PLC的智能控制,输煤系统能够自动完成煤炭的接收、输送、破碎、筛选等一系列复杂操作,大大减少了人工干预,提高了作业效率,降低了运营成本。同时,系统的热备机制保证了在设备故障时能快速切换,确保连续生产,体现了PLC在工业自动化领域的优势。 总结来说,PLC在输煤程控系统中的应用显著提升了系统的自动化水平,优化了煤炭处理流程,增强了系统的可靠性,是现代大型火力发电厂不可或缺的技术手段。通过这样的技术案例,我们可以看到PLC如何在实际工况中解决复杂问题,提升工作效率,为电力行业的可持续发展提供了有力支持。