300MW机组凝汽器改造:提高效率,降低背压
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更新于2024-08-12
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"引进型300MW机组凝汽器改造 (2008年) - 湖北汉川电厂的300MW汽轮机组凝汽器改造项目,通过管系置换解决真空严密性和清洁度问题,采用新型BD模块式排管和混合冷却管方案。改造后性能显著提升,凝汽器背压降低,传热系数提高。"
这篇论文详细探讨了针对湖北汉川电厂300MW引进型汽轮机组凝汽器的问题及其解决方案。该电厂的凝汽器存在两大主要问题:真空严密性差和清洁度低。这两个问题直接影响到整个发电系统的效率和可靠性。真空严密性差可能导致蒸汽泄漏,降低热能转换效率,而清洁度低则会增加热阻,降低传热性能。
作者吕碧琴和黄素逸提出了一个创新的改造方案,即管系置换。他们采用了新型的BD模块式排管设计,这种设计可以优化管子的排列,改善蒸汽在凝汽器内的流动路径,从而提高整体的热交换效率。同时,他们还调整了管板间距,以适应新的排管结构,确保蒸汽与冷却水的接触更加均匀,进一步提升换热效果。
关键改造在于采用了一种混合冷却管方案,结合了铜管和不锈钢管。铜管因其优良的导热性能,能快速吸收蒸汽的热量,而不锈钢管则具有更好的耐腐蚀性和长期运行的稳定性。这种混合设计既保证了冷却效率,又提高了设备的耐用性。
改造后的结果表明,尽管汽轮机功率保持不变,但凝汽器的背压显著降低,下降了2.4到3.2kPa,这意味着更少的压力损失和更高的能量转化效率。同时,传热系数也有所提高,增加了0.3到0.8kW/(m2·℃),这意味着单位面积内每单位温度差的热传递能力增强,有助于提升整个系统的热效率。
这项改造工作成功地解决了300MW汽轮机组凝汽器存在的问题,提升了电厂的运行性能,降低了能耗,对于同类电厂的设备改造提供了宝贵的参考经验。同时,论文的研究方法和改造策略也对工程热物理领域提供了理论支持和实践指导。
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2020-01-26 上传
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