和利时LM PLC在直进式拉丝机的应用:控制与自动化

3 下载量 195 浏览量 更新于2024-08-30 收藏 326KB PDF 举报
"工业电子中的和利时LM系列PLC在直线式拉丝机上的应用" 在工业电子领域,和利时LM系列可编程逻辑控制器(PLC)在直线式拉丝机的应用展现了现代自动化技术在金属加工行业的高效与精确。拉丝机主要用于金属线材的细化处理,它通过放线、水冷、收线等步骤,将粗线转化为细线,以满足不同规格的需求。在这一过程中,电气传动系统起着关键作用,由拉线电机和收线电机共同完成线材的拉拔。 直进式拉丝机是一种复杂的机械设备,其变频控制系统要求高精度和稳定性。这种机器针对精轧不锈钢丝进行牵伸,工艺要求包括最高拉丝速度可达18m/s,加工线材尺寸从进线Ф6mm到出线Ф2mm,并且在非紧急情况下不允许停车时出现断头。由于涉及多台电机同步工作,对金属丝进行连续拉伸,因此对控制系统的实时性、协调性和动态响应有极高要求。 在控制系统设计中,采用和利时LM系列PLC实现全面自动化控制,包括拉拔速度设定、操作自动化、生产过程监控、实时闭环控制以及自动计米等功能。PLC通过变频器调节电机转速,确保各个电机的协调运行。每个转鼓都配备了变频器和机械制动装置,以确保在高速运转中能准确停止。同时,利用气缸摆臂和位移传感器,监测金属丝的张力变化,避免断裂。 控制工艺原理主要包括五个部分:点动、联动、加速启动、自动工作和刹车。点动功能允许操作者向前或向后控制电机,以调整线材的松紧度。联动则实现了电机的集体启动,前联和后联确保线材在多台转鼓间平顺过渡。加速启动确保设备平稳起动,避免对线材造成损害。自动工作模式下,PLC根据预设程序自动控制整个拉丝过程。刹车功能则确保在紧急情况下能够快速安全地停止设备运行,保护生产线不受损失。 和利时LM系列PLC的运用,不仅提高了拉丝机的工作效率,还显著提升了产品质量和生产安全性。通过精确的控制策略和先进的传感器技术,实现了对金属丝加工过程的精准监控和智能管理,从而在金属加工行业中展现了工业电子技术的巨大潜力。