提升机TKD-A电控系统数字化改造与优化
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更新于2024-09-01
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"矿井提升机制动闸控制系统的改造"
本文主要探讨了皖北煤电集团百善煤矿提升机TKD-A电控系统的改造方案,针对原有系统控制精度不足的问题,提出了数字化改造的方法。改造的核心目标是提高提升机运行的稳定性和在不同负载下的自动限速适应能力,同时减少机械冲击,确保煤矿提升作业的安全与效率。
1. 提升机TKD-A电控系统数字化改造
改造方案主要包括硬件和软件两部分。硬件方面,更新了控制系统的关键部件,如采用更先进的传感器和执行机构,提高系统的反应速度和精度。软件方面,引入了闭环控制、PID(比例积分微分)控制等先进的控制算法,实现对制动闸的精确控制。
2. 闭环控制
闭环控制是一种反馈控制方式,通过对实际运行参数与设定值的比较,实时调整控制变量,以达到期望的性能。在提升机制动闸系统中,闭环控制能有效减少因负载变化引起的运行不稳定性,确保提升机在各种工况下的安全运行。
3. PID控制
PID控制器是自动控制中的常用工具,通过比例、积分和微分三个环节的组合,对系统的动态响应进行优化。在提升机制动闸中,PID控制可以精细调节制动油压,实现平滑的起停和速度控制,减少冲击,提高系统的整体性能。
4. 斜坡控制
斜坡控制是指在提升过程中,通过控制提升机速度的变化率,形成平滑的加减速曲线,避免突然的加速或减速造成机械冲击。这一功能在数字化改造后得以强化,提升了提升作业的舒适性和设备寿命。
5. 预贴闸控制
预贴闸控制是在提升机停止前预先施加一定的制动力,以减少停车时的冲击和振动。这种控制策略在数字化系统中得到优化,可以更好地预测和调节制动力,确保平稳停车。
6. 数字化技术的应用
数字化改造不仅仅是硬件的升级,还包括软件的智能化和信息化。例如,润滑泵的运行状态参数可以在控制室远程监控,减少了人工巡查的必要,提高了工作效率。双光柱显示仪提供了直观的压力和液位读数,并具备超限报警功能,增强了系统的安全性。
总结,通过对矿井提升机制动闸控制系统的数字化改造,系统性能得到了显著提升,不仅提高了提升机的运行稳定性和负载适应性,还降低了机械冲击,保障了煤矿生产的安全和效率。这些改进对于提升整个煤矿行业的技术水平具有积极的示范作用。
2020-06-24 上传
2020-07-01 上传
2020-05-30 上传
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2021-08-08 上传
2021-08-08 上传
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2020-04-27 上传
2021-08-08 上传
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