PLC改造钢管生产活套控制系统

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"钢管生产中活套控制系统的改造 (2010年) - 唐波 - 云南铝业股份有限公司" 这篇论文详细探讨了在钢管生产过程中对活套控制系统进行改造的技术方案和实施效果。活套是钢管生产线上的关键组成部分,其主要作用在于保持连续生产过程中的张力稳定,防止金属板带在运输过程中的打皱或断裂。改造前的系统由于硬件老化,导致故障率较高,影响了生产效率和产品质量。 论文中提到的改造方案主要包括以下几个方面: 1. 采用PLC(可编程逻辑控制器):PLC是一种用于工业自动化控制的数字运算操作电子系统,具有灵活性高、可靠性强、编程方便等特点。通过PLC替换原有控制系统,可以提高系统的稳定性和反应速度,适应钢管生产的复杂控制需求。 2. 驱动电机功率升级:为了满足不同厚度钢板的生产需求,对驱动电机进行功率提升,以确保其能够有效驱动活套装置,适应不同负载的变化。 3. 欧陆直流调速器:欧陆直流调速器是一款高性能的直流电机调速设备,与升级后的驱动电机配合使用,能实现更精确的张力控制,确保钢板在生产过程中的速度平稳。 4. 现场触摸屏控制:引入触摸屏作为人机交互界面,使得操作员可以直观地监控和调节活套控制系统的参数,提高操作便捷性和实时性。 改造后,活套控制系统在近一年的运行中表现出了高度的稳定性和可靠性,有效地降低了故障率,满足了钢管生产的各种需求,显著提高了生产效率和产品质量。这表明,通过合理的技术改造和设备升级,可以解决老旧设备带来的问题,提升整个生产线的性能。 关键词涉及的领域包括:活套技术,欧陆直流调速器的应用,PLC在工业自动化中的应用,以及控制系统的设计与优化。这篇论文对于从事钢铁行业生产控制技术研究和实践的工程师们具有重要的参考价值。