"某石化厂1#锅炉(Y-130/39-2)长期低负荷运行问题分析及改进措施" 本文主要探讨了南京某石化厂1#锅炉(型号Y-130/39-2)在实际运行中遇到的负荷不足的问题,并通过现场测试数据深入分析了其原因。该锅炉最初设计为燃烧重油,后改为燃烧渣油和瓦斯气,这两种燃料的热值和成分与原设计存在显著差异。其中,瓦斯气来源多样,导致其热值和成分变化大。 文章指出,燃料特性的差异是导致负荷不足的关键因素。具体表现为: 1. 燃料油的低位热值和燃料特性系数较高,而低压瓦斯气和高压瓦斯气的热值较低,燃料特性系数也不同,这直接影响了燃烧效率。 2. 瓦斯气中的氢气和碳氢化合物含量差异大,如低压瓦斯气中的氢气含量较高,而高压瓦斯气中碳氢化合物较多,这影响了燃烧过程中的热量释放。 3. 锅炉配备的送风机和引风机虽然风量和风压范围广,但在实际运行中,即使风门全开,也无法满足额定负荷的需求,可能存在漏风问题或者空气预热器效率不高等问题。 作者提出以下改进措施: 1. 调整燃料配比:根据燃料特性,优化渣油和瓦斯气的混合比例,以提高整体热值,确保更接近原设计燃料的燃烧效果。 2. 改进燃烧技术:针对瓦斯气的成分特点,可能需要调整燃烧器设计,如增加助燃空气量,改善燃烧效率。 3. 降低系统漏风:检查和修复可能的漏风点,减少无效风量,确保有效风量满足燃烧需求。 4. 提升空气预热器性能:评估和改进空气预热器的效率,以提高进入炉膛的空气温度,增强燃烧效率。 5. 实施动态控制策略:通过实时监测燃料成分和燃烧状态,采用自动控制系统调节风量和燃料供应,以保持最佳负荷。 通过实施这些措施,文章指出实际运行情况得到改善,证明提出的改进方案是可行的。这些经验对于其他类似状况的工业锅炉具有重要的参考价值,有助于提高锅炉运行效率,降低能源消耗,同时也有利于环保和经济效益的提升。
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